攻克再生膠異味的事件回顧
再生橡膠是廢品利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè),但再生膠生產(chǎn)過(guò)程中常產(chǎn)生刺鼻的氣味,一直困擾著行業(yè)發(fā)展。南通回力橡膠有限公司2015年自行研發(fā)出的橡膠常壓綠色連續(xù)快速再生技術(shù),則讓這一問(wèn)題不再是難題。連續(xù)20年綜合實(shí)力位居全國(guó)再生橡膠行業(yè)之首的南通回力公司,在推進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步方面,確實(shí)也走在了前頭。
1975年,包場(chǎng)中學(xué)以1000元起家,辦起了校辦玻璃儀器廠,這就是南通回力橡膠有限公司的前身。40年來(lái),南通回力橡膠有限公司書(shū)寫(xiě)了一部不斷創(chuàng)新發(fā)展的歷史。
1994年,南通回力橡膠有限公司在全國(guó)率先推廣應(yīng)用高溫動(dòng)態(tài)脫硫工藝,高溫動(dòng)態(tài)脫硫法生產(chǎn)丁基再生橡膠項(xiàng)目還被國(guó)家發(fā)改委確定為再生橡膠循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目??墒牵邷貏?dòng)態(tài)脫硫技術(shù)逐漸暴露出了明顯的弊端,即高溫高壓下反應(yīng),最終有大量余氣產(chǎn)生,橡膠氣味難以解決,壓力容器也存在著爆炸的隱患。同時(shí),單工種作業(yè),用工量大,勞動(dòng)強(qiáng)度大。
近年來(lái),綠色生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)越來(lái)越受到各行業(yè)重視。刺鼻氣味是困擾整個(gè)再生橡膠行業(yè)的難題。不創(chuàng)新,企業(yè)生存發(fā)展將面臨巨大壓力。在這種情況下,南通回力作為國(guó)內(nèi)再生橡膠生產(chǎn)的龍頭,下血本攻克環(huán)保、安全、用工三大難題,每年投入500多萬(wàn)元,用于環(huán)保治理,引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備,優(yōu)化工藝流程,回收廢氣,使困擾再生膠企業(yè)的異味得到改善。
不過(guò),要從根本上解決上述難題,還是要工藝革命。目前,國(guó)內(nèi)外許多院校、研究所都在研究再生橡膠生產(chǎn)新技術(shù),包括微波技術(shù)、生物技術(shù)等,但仍然處在實(shí)驗(yàn)室階段。
南通回力橡膠有限公司在2012年大膽提出了橡膠常壓連續(xù)再生設(shè)想,在有關(guān)院校和研究所專家的指導(dǎo)下,拿出了基本工藝方案。南通回力按照基本工藝方案,與有關(guān)廠家共同研發(fā)了橡膠常壓連續(xù)再生裝置。3年來(lái),南通回力橡膠有限公司在試驗(yàn)中不斷完善工藝技術(shù),不斷完善設(shè)備裝置,僅投入的設(shè)備裝置費(fèi)用就超過(guò)500萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)不斷完善工藝技術(shù)和設(shè)備裝置,2014年南通回力橡膠有限公司丁基橡膠常壓連續(xù)再生技術(shù)獲得成功,全面應(yīng)用于生產(chǎn),整個(gè)生產(chǎn)線中沒(méi)有了壓力容器,沒(méi)有了廢水、廢氣排放,用工也僅為原來(lái)的三分之一。原先困擾再生膠企業(yè)的三大難題從根本上得到有效解決,而且產(chǎn)品質(zhì)量提升,實(shí)現(xiàn)了清潔化生產(chǎn)。
全國(guó)從事再生橡膠生產(chǎn)的企業(yè)眾多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,搶占高端市場(chǎng)成為每個(gè)再生橡膠企業(yè)的目標(biāo)。南通回力橡膠有限公司從打基礎(chǔ)著手,將創(chuàng)新、管理、品牌融為一體,企業(yè)在全國(guó)同行中率先通過(guò)ISO9001、ISO14001、OHSAS18001認(rèn)證,成為目前國(guó)內(nèi)唯一獲得歐盟認(rèn)證的再生膠企業(yè),打通了邁向高端市場(chǎng)的通道。